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중형 직물 인쇄 및 염색 공장에서 입자 형 소다의 응용 사례

2025 양자강 델타 직물 산업 벨트에 위치한 중간 직물 염색 및 인쇄 기업은 면-리양양 양 혼합 직물의 염색을 전문화합니다.일일 직물 가공 용량은 약 80톤이며, 그 제품에는 작업용 의류 직물과 가정 직물 직물이 포함되어 있으며 연간 생산 가치는 1.2억 위안을 초과합니다.

 

기업의 염색 과정에서 염색 목욕 pH 값을 조정하고 섬유 청소 및 불순 제거를 지원하기 위해 소다 (수산화 나트기기기기وم)가 필요합니다.이전에는 오랫동안 플레이크 코스틱 소다를 사용했지만 생산 능력이 증가함에 따라 원래의 과정은 점차적으로 개발을 제한하는 일련의 문제를 노출했습니다.플레이크 코스틱 소다는 연속 가열 (60-70 ℃) 및 혼합 조조완전히 용해하기 위해 2 시간 이상 혼합 플플레이크 코스틱 소다에 혼합하는 것을 필요로하는 느린 용해율을 가지고 있으며 &#8220를 형성하는 경향이 있습니다.클러스터”불균등한 염료 목욕 농도로 이어집니다.이것은 기업이 분해되지 않은 입자를 제거하기 위해 추가 여과단계를 추가하도록 강요했으며, 단일 배치 염색 프로세스를 30-40분 연장하고 생산 목표를 달성하기 위해 하루에 2시간의 추가 작업 시간이 필요했습니다.또한, 플레이크 코스틱 소다는 수동으로 분열, 무게 및 공급이 필요하며, 가방당 ±100g의 무게 오류가 있습니다.공급 중에 생성되는 먼지는 장비 표면에 접착하여 실제 효과적인 이용률은 85%에 불과합니다.통계에 따르면 매달 약 1.2 톤의 직물은 불정확한 측정으로 인한 염료 목욕 pH 변동으로 인해 재가공 및 조정이 필요하며, 직접적인 손실이 30,000 위안을 초과하고 약 0.8 톤의 소다 원료를 폐기합니다.또한, 플레이크 코스틱 소다를 분열할 때 대량의 먼지가 생산되며, 워크워워워크 먼지 농도는 종종 1.5mg/m³를 초과합니다.노동자들은 무거운 가스마스크를 입고 작동해야 하지만 피부 화상 및 호흡기 자극과 같은 안전 위험은 여전히 계속됩니다.혼합 혼혼합 혼혼합 혼혼혼합 혼혼혼합 혼혼혼합 혼혼합 혼혼혼합 혼혼합 혼혼혼합 혼혼혼합 혼합 혼혼혼혼합이러한 문제는 더 적합한 소다 형태의 솔루션에 대한 긴급한 필요성을 만들었습니다.

수산화 나트리움을 위한 직물 염색

 

2024년 초, 기업은 99%의 순수성 입자 소다를 도입하기 위해 소다 공급 업체와 협력하여 공정 적응, 장비 수정 및 운영 표준화를 통해 구현을 촉진했습니다.입자 유동성 소다는 좋은 유동성과 큰 특정 표면 면적을 자랑하므로 공급 업체의 기술 팀은 용해 물 온도를 45-50℃로 조정하고 기업의 염료 목욕 매개 변수를 기반으로 800r/min에서 600r/min으로 입동 입력 속도를 줄이는 것을 권장합니다.한편, 공급 방법은 최적화되었습니다: 수동 접촉을 피하기 위해 폐쇄 스크류 컨베이어를 통해 분해 한 한 한 입력 한한한정도로 한한한한편, 입력 방법은 최적화되었습니다.기업은 또한 원래의 용해 시스템을 수정하기 위해 약 20,000 위안을 투자했으며 먼지 수집 장치와 ±5g의 정확도의 자동 무게량을 갖춘 폐쇄 공급 통을 추가했습니다.이것은 “의 통합을 깨달았습니다.닫은 저장 –자동 측정 –동일한 먹이는”추가적인 대규모 장비가 필요하지 않는 입자형 소다를 위해, 3 일 수정 주기는 정상적인 생산에 영향을 미치지 않았습니다.매일 생활에서 알아야 할 고순수성 NAOH 사용

입자 소다의 적용은 기업에 대한 효율성, 비용 및 안전성의 세 배 향상을 가져왔습니다.특히, 그것의 용해 속도는 훨씬 더 빠르게 40 분 안에 완전히 용해하고 45 ℃에서 클클러스터 없이 특클러스팅 없이 혼동하여 여과의 필요성을 제거합니다.단일 배치 염색 프로세스 시간은 25-30분 단축되었으며, 매일 생산 용량은 80톤에서 88톤으로 증가했으며, 매달 생산량은 약 240톤 증가했으며, 해당 추가 수익은 600,000원을 초과했습니다.비용 최적화 측면에서 원료 이용률은 98%로 증가하여 월간 소다 소비량을 6.5톤에서 5.8톤으로 줄이고 매달 약 4,200원 원료 비용을 절약했습니다.입자 소다의 단위 가격은 플레이크 소다보다 약간 높지만, 개선된 포괄적인 이용률은 직물 미터 당 소다의 비용을 0.08 위안으로 줄였습니다.재작업 비율은 또한 0.3%로 떨어졌으며, 월간 재작업 손실을 30,000위안에서 9,000위안으로 줄이고 21,000위안을 절약했습니다.또한 청소 시간이 줄어들어 매달 16시간의 종료를 제거하여 약 48,000원의 추가 출력 가치를 창출하여 전체 비용을 크게 절감했습니다.운영 환경과 안전도 크게 개선되었습니다. 먼지 수집 장치와 결합된 폐쇄 공급 시스템은 작업장 먼지 농도를 0.3mg/m³로 감소시켰으며 국가 표준을 충족시켰으며 노동자들은 이제 작동하기 위해 경량 보호 의류만 착용해야합니다.피부 화상과 호흡기 불편에 대한 불만은 매달 2-3건에서 0건으로 감소했습니다.게다가, 입자형 소다는 저장 중에 미또또성 또는 클러스터링 문제가 없으므로 창고 바닥 공간을 플레이크 소다와 비교하여 30% 줄이고 관리를 단순화합니다.

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